三菱伺服控制器绝对值消失,多由备份电池耗尽、接线松动或参数异常导致,常伴随 AL.16、AL.25 等报警代码。可按 “排查诱因→针对性解决→重新标定原点” 的步骤处理,具体如下:
排查核心诱因
电池相关问题:绝对编码器靠锂电池备份位置数据,这是最常见原因。用万用表检测电池电压,三菱伺服常用 3.6V 锂电池(型号如 ER6VC119A),若电压低于 3V 则需更换;同时检查电池线缆是否破损、CN4 接口是否松动,断电状态下更换电池避免数据进一步丢失。
接线接触不良:检查编码器电缆(如 CN2 接口),看是否有松动、断线或针脚氧化,伺服电机侧的编码器线缆连接也需确认,松动或接触不良会导致位置数据传输异常。
硬件故障:若电池和接线无问题,可能是伺服放大器或编码器本身故障。可通过替换法测试,比如更换正常的伺服放大器,若绝对值恢复,则原放大器故障;同理排查编码器是否损坏。
针对性解决操作
基础复位(适用于电池更换 / 接线修复后):若仅因电池没电或接线松动导致数据丢失,修复后关闭伺服系统和机床总电源,静置 1 - 2 分钟后重新上电。部分简单场景下,上电后系统可恢复基础状态,若仍报绝对位置错误,需进行原点标定。对于 MR - J3/J4 - RJ 等系列,也可借助专用清零器,断电后替换对应插头,一键清零后换回原插头,简化操作流程。
参数重置(适用于设定错误场景):若出现 “绝对位置设定错误”,先确认参数 #2049(绝对位置检测方式)的当前值;将其改为 0(非绝对位置检测),关电重启,确认报警消除且系统显示 “RDY”,手动移动伺服轴确认动作正常;再把 #2049 恢复原值(如常见的 4,基准点对准方式 II),再次关电上电。
重新标定绝对原点
完成上述步骤后,切换机床到手轮模式,进入绝对位置设置界面,将编号 0 “绝对位置 SET” 设为 1,此时状态显示 “基准调正”;接着移动伺服轴至设备预设的基准位置,对齐基准点后,把编号 1 “基准点” 设为 1。
当界面显示 “完成” 时,绝对位置标定成功。若为普通工业设备(非机床),可通过 MP2310 等控制系统的 MVS 指令,按 “轴号 + 目标基准位置 + 速度” 的格式编写定位指令,完成原点校准。
特殊故障兜底处理若经上述操作后,绝对值仍频繁消失,需排查编码器电缆是否用了非推荐线材(导致电压骤降),或位置保存回路是否漏电(多轴一体驱动单元正常电流约 30uA,超出则需检修回路);若确定是伺服放大器或编码器故障,直接更换对应部件后,重新执行原点标定即可恢复正常。


